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氮气压缩机故障有哪些
- 2019-09-19-

        压缩机一旦出现断油或断水现象时,控制系统会发出报警指示,并且延时停机以保护氮气压缩机,当三级排气温度和压力超过设定植时,系统也会发出报警声,来提醒操作人员及时排除问题,避免安全事故的发生;扩大甚至达到3mm以上、环槽直角已磨损成斜的。于是,将活塞体送到车床上对导向环槽进行再加工,同时联系供货单位另配加宽非标导向环。由于导向环加宽,轴向间隙比标准适当放大0.1~0.2mm,从而能够继续使用该活塞体。建议各级活塞体均备用1只,例检时发现导向环问题需重新热套新环时,可直接使用备用活塞体,因按照操作规程,热套导向环工作需要一个较长的随炉冷却过程,更换新活塞体可节约检修时间,保证备机完好状态。

        氮气压缩机在运行6000多小时后出现级间压力异常现象:一级排气压力和温度偏高,后来又下降。停机检查,二级进气阀内有不锈钢金属片,二级活塞体上下端面挤压有不锈钢碎片。该机活塞体的活塞环的环槽内均有不锈钢弹力环,这时二级的三只活塞环仅剩2.4~4.3mm(新环13mm,规定最小径向厚度7mm)。因活塞环磨损严重,导致其槽内的弹力环出来与气缸壁磨损,弹力环断裂成碎块,造成气阀内漏。通过打磨活塞体和缸壁、更换新的二三级活塞环、检查各级气阀、拆下各级弹力环后恢复正常使用,并将杭氧的氧压机上的弹力环均拆下不再使用。

        压缩机运行中,三级排气温度异常上升,现场检查一级活塞杆未做上下运动,二三级正常。停机检查到一级发生撞缸事故:连杆大头瓦固定螺栓断裂一只,活塞行程加大超限,铝活塞体被撞碎、气缸盖被撞裂缝渗水、连杆断裂。于是该机进行全部解体大修,更换一级活塞体、连杆、损坏的主轴瓦、大头瓦、连杆螺栓等。机组重新对中,最后得以恢复使用。气阀故障。日常巡检中,可手摸各级吸气阀,发现烫手或温度明显偏高,则该气阀有内漏,停机需拆检,一般是阀片断裂掉块问题,或阀片磨损密封不严,气阀阀罩松动也会造成内漏和异响。该级吸排气阀故障都能造成上一级排气压力和温度升高。